西門子PLC控製步進電機分度的設計與(yu) 實現,目前軸承行業(ye) 大型軸承內(nei) 、外套的分度方式普遍采用人工分度方式,其分度精度低、累積誤差大 、工作效率低、工人勞動強度大,對軸承性能的提高造成很大的影響。我們(men) 所研製的大型數控分度頭,采用PLC可編程控製器,控製步進電機驅動蝸輪蝸杆對執行工件進行自動分度,結構簡單、製造費用低,較好地解決(jue) 了生產(chan) 中的實際問題。
總體(ti) 設計方案
步進電機是將電脈衝(chong) 信號轉變為(wei) 角位移或線位移的開環控製元件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置隻取決(jue) 於(yu) 脈衝(chong) 信號的頻率和脈衝(chong) 數,而不受負載變化的影響,即給電機加一個(ge) 脈衝(chong) 信號,電機則轉過一個(ge) 步距角。其重要特點是隻有周期性的誤差而無累積誤差。步進電機的運行要有步進電機驅動器這一電子裝置進行驅動,這種裝置就是把控製係統發出的脈衝(chong) 信號轉化為(wei) 步進電機的角位移,或者說:控製係統每發一個(ge) 脈衝(chong) 信號,通過驅動器就使步進電機旋轉一步距角。所以步進電機的轉速與(yu) 脈衝(chong) 信號的頻率成正比。因此,控製步進脈衝(chong) 信號的頻率,可以對電機精確調速;控製步進脈衝(chong) 的個(ge) 數,可以對電機精確定位。
在我們(men) 所設計的數控分度頭中,就是利用這一線性關(guan) 係,用PLC進行電氣控製、編寫(xie) 分度算法程序,控製脈衝(chong) 信號的頻率和脈衝(chong) 數,步進電機驅動蝸輪蝸杆對執行工件進行精確分度,並可實現調整、手動分度、自動分度等多種電氣控製。
電氣控製方案為(wei) PLC+步進電機及可細分驅動器+數顯尺。PLC選用DVP20EH00T,AC220伏供電20點 200HZ晶體(ti) 管輸出類型;根據分度精度要求考慮,選用可細分驅動器及步進電機,考慮分度時對工件的扭矩M=FR=fNR,計算出更大扭矩為(wei) 27Nm。按矩頻特性選取步進電機,選130BYG350A型三相混合式步進電機及配套細分驅動器MS-3H130M。
西門子PLC的I/O配置如下表:
I0.0調整/分度Q0.0脈衝(chong) 數
I0.1急停Q0.1花盤上升
I0.2步進轉位Q0.2花盤下降
I0.3花盤卡緊/鬆開Q0.3故障指示
I0.4花盤上升/下降Q0.4方向
I0.5自動分度Q0.5
I0.6調整啟動/結束Q0.6
I0.7驅動器信號Q0.7
I0.10-I0.13孔數設置
該數控分度頭在徑向安裝數顯尺來控製徑向分度尺寸;由PLC控製步進電機軸向分度。操作人員啟動電源,輸入分度數後,調整/分度開關(guan) 置於(yu) 分度位置即可實現手動或自動分度。在自動分度中可實現分度機構的鬆開、上升、分度、下降、卡緊再鬆開的順序控製。
分度算法
設總孔數為(wei) D2,總脈衝(chong) 數D0,分度脈衝(chong) 可計算為(wei) :D0/D2=D4 +D5(餘(yu) 數)。若D5=0時,步進電機每轉動一次,電機轉角控製脈衝(chong) 均為(wei) D4。若D5≠0時,將D5與(yu) 孔數的一半(D2/2=D8)進行比較,若小於(yu) 孔數的一半,步進電機先按D4個(ge) 脈衝(chong) 分度,步進電機每轉過一個(ge) 分度角,餘(yu) 數D5累積一次,當累積數大於(yu) D8時,步進電機則按D4+1個(ge) 脈衝(chong) 分度一次,此時累積數減去D4+1脈衝(chong) 的餘(yu) 數即D2-D5,然後再按D4個(ge) 脈衝(chong) 分度,依次類推直至分度完畢;若餘(yu) 數大於(yu) 孔數的一半,步進電機先按D4+1個(ge) 脈衝(chong) 分度,餘(yu) 數按D2-D5累積,當累積數大於(yu) D8時,步進電機則按D4個(ge) 脈衝(chong) 分度一次,此時累積數減去D4 脈衝(chong) 的餘(yu) 數D5,然後再按D4+1個(ge) 脈衝(chong) 分度,依次類推直至分度完畢。這樣的分度算法,使孔與(yu) 孔之間的分度誤差始終小於(yu) 一個(ge) 脈衝(chong) 當量,可以實現在3600 轉角誤差為(wei) 0的分度精度要求。
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